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氣門(mén)導管的常見(jiàn)故障和檢驗方法 |
摘要:發(fā)動(dòng)機長(cháng)期使用后的摩擦、磨損以及安裝、調整維修不當等都會(huì )導致發(fā)動(dòng)機各部件的配合間隙過(guò)大,從而引起柴油發(fā)電機組各種故障。在這些柴油發(fā)電機組故障中,配氣機構故障的比例很大,而氣門(mén)間隙、氣門(mén)桿和導管配合間隙異常故障在配氣機構故障中占很大比例,因此必須對氣門(mén)間隙和配合間隙加以重視。
一、氣門(mén)間隙異常原因分析
1、氣門(mén)間隙變小
用戶(hù)使用過(guò)程中氣門(mén)間隙變小主要發(fā)生在電控發(fā)動(dòng)機上。電控發(fā)動(dòng)機由于提速較快,各運動(dòng)副響應較快,使氣門(mén)對座圈的沖擊加大,因此普通材料的氣門(mén)及座圈使用性能達不到要求,容易產(chǎn)生磨損。
2、氣門(mén)間隙變大
用戶(hù)對發(fā)動(dòng)機使用一段時(shí)間后,氣門(mén)間隙變大的情況較為常見(jiàn):
(1)不按規定維護
康明斯柴油發(fā)電機產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)規定,發(fā)動(dòng)機在每使用1000h后,需要調整一次氣門(mén)間隙。但實(shí)際使用中,很多用戶(hù)不按說(shuō)明書(shū)規定進(jìn)行操作,從而造成氣門(mén)間隙超差。
(2)搖臂銅套與搖臂軸之間的配合磨損
在2008年,一臺發(fā)動(dòng)機試驗95h后拆機檢測中發(fā)現,第2缸排氣搖臂和第6缸進(jìn)氣搖臂內孔直徑磨損近0.40mm,磨出了一個(gè)0.40mm的臺階。襯套磨損后使搖臂上抬會(huì )導致?lián)u臂前端放大比例大于2:1以上的抬高,導致氣門(mén)間隙變大。
(3)配件質(zhì)量不過(guò)關(guān)
挺柱內球形凹坑與推桿下端球頭之間的接觸表面粗糙度達不到技術(shù)規定要求或技術(shù)規范要求過(guò)低,造成該部位接觸異常磨損,使得氣門(mén)間隙變大。在市場(chǎng)用戶(hù)使用一段時(shí)間后的發(fā)動(dòng)機上,出現過(guò)推桿球頭異常磨損數毫米的現象。同樣的異常磨損還可能發(fā)生在推桿球窩和調節螺釘球頭之間。以某故障發(fā)動(dòng)機為例,由于該用戶(hù)使用非康明斯原裝零件而造成零件磨損異常的情況下,檢測參數如圖1所示,同時(shí)可從推桿的形貌和材料分析可以得出,推桿球頭、球窩表面加工精度較差,對氣門(mén)間隙的異常偏大存在一定影響。
(4)凸輪軸磨損
凸輪軸磨損發(fā)生在凸輪桃尖部分的現象較為常見(jiàn)(如圖2所示),但桃尖磨損不會(huì )引起氣門(mén)間隙變大,只會(huì )導致氣門(mén)升程不足。只有凸輪基圓部分磨損后才會(huì )使氣門(mén)間隙變大。
圖1 氣門(mén)推桿新舊件球頭、球窩硬度檢測 |
圖2 凸輪軸凸輪易磨損區域示意圖 |
3、氣門(mén)配合間隙異常
氣門(mén)導管的工作條件與氣門(mén)的工作條件基本相同,其常見(jiàn)故障如下:
① 內徑磨損:
主要是因為氣門(mén)與氣門(mén)導管摩擦頻繁的結果。
② 外徑過(guò)盈量消失:
氣門(mén)導管常見(jiàn)的故障是內徑磨損,它會(huì )使氣門(mén)桿與導管之間的配合間隙過(guò)大,加速氣門(mén)桿與導管的磨損,對氣門(mén)散熱也造成困難。所以,在柴油發(fā)電機組大中修時(shí),必須對氣門(mén)桿與氣門(mén)導管的配合間隙進(jìn)行檢驗與修理。
(2)氣門(mén)配合間隙過(guò)大的危害
① 發(fā)動(dòng)機排氣門(mén)與氣門(mén)導管配合間隙過(guò)大會(huì )導致燃燒室燒機油,排氣管冒藍煙;會(huì )導致機油通過(guò)導管進(jìn)入燃燒室。
② 發(fā)動(dòng)機氣門(mén)間隙過(guò)大,會(huì )導致氣門(mén)傳動(dòng)零件之間及氣門(mén)和氣門(mén)座之間產(chǎn)生撞擊響聲,加速磨損,氣門(mén)開(kāi)啟的持續時(shí)間減少,導致發(fā)動(dòng)機進(jìn)氣量不足及排氣不徹底,影響發(fā)動(dòng)機動(dòng)力性。
二、氣門(mén)間隙異常的主要原因
1、氣門(mén)間隙檢查與調整
(1)氣門(mén)間隙的形成
氣門(mén)間隙是指氣門(mén)處于完全關(guān)閉狀態(tài)下?lián)u臂碰頭與氣門(mén)桿尾部(頂置式)之間的間隙。發(fā)動(dòng)機在冷態(tài)時(shí)需預留氣門(mén)間隙3。為保障發(fā)動(dòng)機在高負荷工況時(shí)熱膨脹狀態(tài)下氣門(mén)桿部與搖臂之間仍留有合適的間隙,以確保氣門(mén)能夠正常開(kāi)啟、關(guān)閉。氣門(mén)間隙便于檢查和調整,因此在發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)和用戶(hù)使用過(guò)程中,可通過(guò)查看氣門(mén)間隙來(lái)判斷配氣機構運行狀態(tài)。發(fā)動(dòng)機運行一段時(shí)間之后,配氣機構零件產(chǎn)生磨損或松動(dòng),氣門(mén)間隙發(fā)生改變,對柴油機的運行產(chǎn)生影響,因此需要定期檢查和調整氣門(mén)間隙,以保證發(fā)動(dòng)機的正常運行。
綜上所述,氣門(mén)間隙異常發(fā)生變小的情況較少,變大的情況較為常見(jiàn)。根據近期裝試現場(chǎng)統計數據分析,排在前3位的變大原因是挺柱球形凹坑內有鐵屑異物、裝配調整操作不當、搖臂調節螺釘下端球頭最大外徑處的線(xiàn)接觸磨損后掉落導致氣門(mén)間隙變大。
(2) 氣門(mén)間隙的檢查
氣門(mén)間隙的檢查和調整是發(fā)動(dòng)機維護、保養和維修中必須進(jìn)行的一項工作,氣門(mén)間隙分為冷間隙和熱間隙2種。不同材質(zhì)對氣門(mén)間隙有一定影響,鑄鐵缸蓋的氣門(mén)間隙在熱態(tài)時(shí)與冷態(tài)時(shí)基本一致或熱態(tài)間隙比冷態(tài)略小,而鋁合金缸蓋的熱態(tài)間隙比冷態(tài)稍大一些。
發(fā)動(dòng)機冷機狀態(tài)下測量的氣門(mén)間隙即為冷間隙,氣門(mén)間隙絕大多數指冷間隙。氣門(mén)間隙的檢查和調整一般在冷態(tài)下進(jìn)行,調整前應檢查各傳動(dòng)零部件狀態(tài):挺桿能靈活轉動(dòng)、氣門(mén)彈簧不能有斷裂現象、上座卡簧不能磨損或缺失、橫橋上接觸面平整光滑、調整螺釘轉動(dòng)靈活等。
(3)氣門(mén)間隙的調整方法
氣門(mén)間隙常規調整方法有逐缸調整法和兩次調整法。兩種方法除氣門(mén)調整的次序不同,其他步驟相同,包括:
① 轉動(dòng)曲軸,使所調氣門(mén)處于完全關(guān)閉的狀態(tài)。
② 旋松鎖緊螺母使搖臂與氣門(mén)桿頂部留有間隙,檢查推桿是否在挺柱球窩中心,搖臂調整螺釘是否在推桿球窩里。
③ 按照設計要求,選擇合適的塞尺插入氣門(mén)桿或氣門(mén)橋端面與搖臂之間(如圖3所示),同時(shí)旋轉調整螺釘,直至拉動(dòng)塞尺感到稍有阻力后用鎖緊螺母鎖緊調整螺釘(如圖4所示)。
④ 調整完畢后,再用塞尺復查一次,如有變化需要重新調整。
圖3 柴油機氣門(mén)間隙檢查示意圖 |
圖4 柴油機氣門(mén)鎖緊螺母調整 |
2、氣門(mén)桿與氣門(mén)導管配合間隙的檢驗
一般而言,為了使氣門(mén)桿能在導管中自由運動(dòng),氣門(mén)桿與氣門(mén)導管之間有0.05~0.12mm間隙,位置如圖5所示。
(1)測量法
將氣門(mén)置于氣門(mén)導管孔內,使氣門(mén)頂高出座口10mm左右,并在汽缸體的適當位置安裝百分表,使其量頭觸點(diǎn)抵住氣門(mén)頭的邊緣,然后將氣門(mén)頭部沿百分表觸點(diǎn)方向往復推動(dòng)。百分表上測得的擺差的一半,即是氣門(mén)桿與導管孔間的近似間隙。進(jìn)氣門(mén)為0.04~0.08mm,使用極限為0.15mm;排氣門(mén)為0.05~0.16mm,使用極限為0.22mm。測量示例如圖6所示,處理方法如下:
① 如果測量值超出使用極限,則用新的氣門(mén)重新檢查;
② 如果現在的測量值在使用極限內,則重新裝配一個(gè)新的氣門(mén);
③ 如果使用新的氣門(mén)時(shí)測量值仍然超出使用極限,則轉至用千分尺測量法。
用內徑千分尺或球形量規測得的氣門(mén)導管內徑,減去用千分尺測得的氣門(mén)桿外徑。沿氣門(mén)桿的三點(diǎn)和氣門(mén)導管內的三點(diǎn)進(jìn)行測量。導管最大測量值與氣門(mén)桿最小測量值之間的差值不應超出使用極限。
(2)經(jīng)驗法
① 在氣門(mén)桿上涂上少量機油,插在導管中,如氣門(mén)能以本身重量緩緩下降,則間隙為合適。
② 在不涂機油的情況下,用手堵住導管下端,迅速拔起氣門(mén),感覺(jué)有吸力,則配合間隙合。
如果間隙超過(guò)使用極限,應選配桿部經(jīng)過(guò)鍍鉻加大至規定修理尺寸的氣門(mén),或更換氣門(mén)導管,但更多的方法是更換氣門(mén)導管,使其配合間隙達到要求。
圖5 氣門(mén)桿和導管配合間隙示意圖 |
圖6 氣門(mén)桿與導管配合間隙就機檢測 |
三、對策及效果驗證
(1)針對清潔度問(wèn)題
主要采用吸塵措施??得魉构驹?009年9月,在機體裝配翻身后采取對挺柱球形凹坑吸塵措施,有效減少了挺柱球形凹坑內積存的異物。
從2010年12月試車(chē)時(shí)根據發(fā)動(dòng)機聲響判斷氣門(mén)間隙異常的數據統計和現場(chǎng)分析來(lái)看,故障率從吸塵前的0.26%下降到0.22%。拆檢了2臺發(fā)動(dòng)機的搖臂和推桿,發(fā)現挺柱孔內都有鐵屑異物。裝配的吸塵位置在吊裝缸蓋之前,所以一旦缸蓋上的鐵屑掉入挺柱孔,還是會(huì )導致下道工序調整氣門(mén)間隙時(shí)基準出現偏差。而且這些鐵屑如果沒(méi)有徹底清除,試車(chē)工只是簡(jiǎn)單地做重新調整間隙處理,那么這些鐵屑可能還是夾在挺柱球形凹坑與推桿球頭之間,只是被敲扁了一點(diǎn),在發(fā)動(dòng)機主機廠(chǎng)配套調試等繼續使用過(guò)程中氣門(mén)間隙將繼續發(fā)生變大的異常。所以目前要求試車(chē)工對氣門(mén)間隙異常變大的挺柱孔內采取再次用磁性吸棒吸取鐵屑的做法。
挺柱球形凹坑內的垃圾異物盡管采取了有效的吸塵措施,但因吸塵無(wú)法做到徹底清潔,而不能實(shí)現故障的根本消除,故障率也沒(méi)有顯著(zhù)變化。目前還在采取電控發(fā)動(dòng)機熱試后復校氣門(mén)間隙的后期動(dòng)作予以彌補。
(2)調節螺釘球頭下落
需要在調節螺釘球頭加工質(zhì)量及采購進(jìn)貨檢驗把關(guān)等環(huán)節加強改進(jìn)和控制。
(3)搖臂銅套磨損
康明斯公司2009年將搖臂銅套結構逐步切換為氮化全鋼搖臂后,這一故障模式被有效解決。搖臂結構更改后已生產(chǎn)銷(xiāo)售了10萬(wàn)臺以上的發(fā)動(dòng)機,目前市場(chǎng)上基本沒(méi)有此類(lèi)故障反饋。
(4)挺柱球窩、推桿球頭磨損問(wèn)題
康明斯公司在2009年底已將球窩表面粗糙度要求由Ra3.2改進(jìn)為Ra0.8,并改用冷擠壓加工。改進(jìn)后用戶(hù)報修中也未再發(fā)現。
(5)針對操作不當,裝配
康明斯公司已采取培訓、2次校準等手段,目前故障統計中基本沒(méi)有此類(lèi)現象;挺柱卡滯現象在改進(jìn)裝配操作要求后很少再現。
(6)日常保養問(wèn)題
康明斯發(fā)電機廠(chǎng)家采取了強保措施,在用戶(hù)使用250h后主動(dòng)派服務(wù)人員上門(mén)為用戶(hù)做保養,包括調整氣門(mén)間隙。有效減少了因疏于保養而導致的發(fā)動(dòng)機異常故障。
總結:
氣門(mén)間隙對于發(fā)動(dòng)機來(lái)說(shuō)是極為重要的,因此在設計、工藝制造、裝配過(guò)程等各個(gè)環(huán)節都要十分重視這個(gè)問(wèn)題。同樣,用戶(hù)也要嚴格按照柴油發(fā)電機廠(chǎng)家的使用保養說(shuō)明書(shū)中的要求,定時(shí)調整氣門(mén)間隙。實(shí)踐證明,采用吸塵、強保等臨時(shí)性的輔助措施,對減少氣門(mén)間隙的異常情況是很有效的,而采取主要零件結構設計優(yōu)化、材料升級等是消除氣門(mén)間隙異常的根本措施。
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